RTC = tasarruf ve dengeli proses yönetimi
Transkript
RTC = tasarruf ve dengeli proses yönetimi
Uygulama raporu Uygulama Çamur yoğunlaştırma proses optimizasyonu - Groenedijk atık su arıtma tesisi RTC = tasarruf ve dengeli proses yönetimi Hollanda’da atık suyun arıtılmasından su işleri kurumları sorumludur. Bu arıtma prosesinden ortaya çıkan atıklardan biri de aktif çamurdur. Su yönünden zengin olan aktif çamur fermentasyona uygun hale gelmesi için yoğunlaştırılır. Bu mekanik yoğunlaştırma prosesinin gerçekleştirilmesi için polimerler kullanılır. Hollanda’da polimerin dozu genellikle yoğunlaştırma prosesine gelen kuru madde konsantrasyonu baz alınarak belirlenir. Özel polimer dozu, yoğunlaştırılmış çamur kalitesinin manuel olarak analizinin gerçekleştirilmesiyle ayarlanır. Groenedijk atık su arıtma tesisi projesi “Schieland en de Krimpenerwaard” Su İşleri Kurumu, Groenedijk’teki atık su arıtma tesisinde (55.000 PE) çamur yoğunlaştırmayı optimize etmek istiyordu . Aşağıda belirtilen sorunlara açıklık getirmek istiyorlardı: (1) Polimer kullanımını minimum seviyeye indirmek mümkün mü?; (2) Yoğunlaştırılmış çamur konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak, bunu dengede tutmak ve bu sayede yoğunlaştırılmış çamurun Kralingseveer arıtma tesisine taşınırken ortaya çıkan maliyetini olabildiğince düşürmek mümkün müdür?; (3) Atık su arıtma tesisindeki yoğunlaştırma prosesi kapsamında ortaya konan Şekil 1: Groenedijk’teki belt yoğunlaştırıcı performansın sürekli olarak ve uzaktan izlenmesiyle tecrübe elde etmek ve (4) Özellikle müdahalelerin ve gereken kapasitelerin planlanması ile ilgili olarak gerçek proses üzerindeki etkisini araştırmak. Hollanda’da ilk defa Su İşleri Kurumu çamur yoğunlaştırmayı optimize etmek için HACH LANGE Gerçek Zamanlı Kontrolörünü kullandı (RTC-ST). Bu kontrolör, öne besleme ve geriye besleme kontrollerinin kullanılmasını sağlayarak polimer dozunu minimize eder, bu sayede yoğunlaştırılmış çamur içerisinde çok düzenli ve oldukça kuru bir madde konsantrasyonu elde edilir. KM konsantrasyonu KMgiriş ve KMçıkış (%) Polimer tüketimi Su İşleri Kurumu RTC modülünün kullanılmaya başlanmasından önce Groenedijk’te ortalama polimer dozu olarak 3,7 g PE/kg kuru madde (KM) kullanıyordu. Bu doz seviyesi % 7 ile % 8 arasında bir kuru madde konsantrasyonu elde edilmekteydi. RTC modülü kullanılarak aynı kuru madde (KM) konsantrasyonunun elde edilmesi hedeflendi. Bu hedefe ulaşıldı fakat kullanılan polimer dozu sadece 2,9 g PE/kg kuru madde (KM) değerindeydi. Bu sonuç % 20’den fazla tasarruf anlamına gelmekteydi. 6,0 10% 9% 5,5 8% 5,0 7% 4,5 6% 4,0 5% 4% 3,5 3% 3,0 2% Özel polimer dozu (g/kg KM); Akış hızı Q in /10 (m3/sa) Sonuçlar 2,5 1% 2,0 0% 4.7.2014 DSin (%) 4.8.2014 DSuit (%) Setpoint DSuit (%) 4.9.2014 Spec. Pdos (g/kg) Qin/10 (m /h) Şekil 2: Çamur yoğunlaştırma gerçek zamanlı kontrolü (RTC-ST) kullanılarak çamur yoğunluğunun optimize edilmesi Kuru madde konsantrasyonunun en üst seviyeye çıkarılması Çalışmanın amacı daha yüksek bir kuru madde konsantrasyonu elde edilmesiydi. Ancak bu deneme kuru madde konsantrasyonu belirgin bir ölçüde artmadan aşırı polimer kullanılmasına neden oldu. Elde edilen en yüksek konsantrasyon değeri % 7,5 ile % 8 arasında idi ve ayrıca bu değerler taşıma amacıyla pompalama için optimum konsantrasyon değeridir. Bu yüzden Kralingseveer’deki atık su arıtma tesisine yoğunlaştırılmış çamuru taşıma maliyetinde bir değişiklik olmamıştır. Performansın sürekli ve uzaktan izlenmesi RTC modülünün kullanılması % 7,5’luk hedef kuru madde değeri etrafında kusursuz bir kontrolle, yoğunlaştırma prosesinin stabilitesini önemli ölçüde arttırmıştır. Modülün uzaktan izlenebildiği ve gerektiğinde ayarlanabildiği düşünülürse prensipte işlemler esnasında fiziksel olarak bulunmanın gerekli olmadığı da söylenebilir. Sonuçlar RTC modülü polimer kullanımını % 20 azaltırken aynı zamanda tesisteki çamur geri devir kontrol sistemi ile birlikteliğinin bir sonucu olarak enerji maliyetlerini de aşağı çekmektedir. Yoğunlaştırma prosesinin stabilitesi önemli ölçüde iyileştirilmiştir. RTC prosesin uzaktan kontrol edilmesine olanak verirken, çalışma saatlerinin de azaltılmasını sağlamıştır. HACH LANGE Gerçek Zamanlı Kontrol kullanılması işletme maliyetlerinde yaklaşık yıllık ortalama 20.000 Avroluk bir tasarruf sağlamıştır ve sistem kendini yaklaşık bir yılda geri ödemiştir. İletişim: Manda Milosevic-Bilic – İdari Görevli – Schieland ve de Krimpenerwaard Su İşleri Kurumu Bölüm: Atık Su Zinciri – [email protected] Bart Verrecht – HACH LANGE – [email protected] DOC043. 94 .30218.Dec14 Gerçek proses üzerindeki etki Proses stabilitesi geliştirilerek ve bunun uzaktan izlenebilmesi sağlanarak gerekli elle müdahale sayısında bir azalma elde edilirken bakım işleminin daha nadir yapılması da mümkün kılınmaktadır. Su İşleri Kurumu, bunun haftalık olarak 2 ile 4 saat arasında bir tasarruf miktarına karşılık geldiğini hesaplamıştır.
Benzer belgeler
Öngörü özelliğine sahip tanılama sistemi ile optimize edilen
madde dozunu geri devir çamurundan değişken/kesikli
tankların son havalandırmasına kaydırmak oldu. Böylece,
henüz RTC-P kontrol modülü yüklenmeden ilk optimizasyon
ve tasarruf elde edildi.
Kıs aylarında bile sorunsuz azot ayrıstırması
Uygulama raporu
Uygulama
Burgdorf atık su arıtma tesisi
On-Line TOK Ölçümü ile Azaltılmış Ürün Kaybı ve Arıtma
tehlikeye attığı gibi tesisin operasyonel maliyetleri iyileştirmesine çok fazla olanak sağlamaz.
Değişken yüklerde maddeleri parçalarına ayırırken yüksek
pistonlu fan, 540 membran havalandırıcı
¢ Son çöktürme: 2.042 m3 hacme sahip bir dairesel havuz
¢ Hasar durumunda kullanılacak eski bir son çöktürme havuzu